GE水轮机调速器在水电厂的运用及优化
水轮机调速器是水轮发电机组的一个重要辅助 设备,除了完成调节机组频率任务外,还有多种控制 功能,如机组启动、停机、增减负荷等。水轮机调速 器通过外部开入开出、模入模出板件与发电机控制系 统交换数据并实行控制,调速器控制系统的运行直接 影响到发电机能否正常运行。本文以某电厂调速器改 造为例,阐述了 GE水轮机调速器在水电厂的运用及 优化。
1 概述
某电厂 #3水轮机调速器最初为 1990年投运的挪 威克瓦纳公司生产的“ LV26b'型机械调节柜和1998 年投运的南瑞电气控制公司“ SJ- 721”型双微机电气 调节柜。随着运行时间的增加,该调速器系统出现电 气柜板卡金手指接触不良、开关电源模件故障率、伺 服阀滤网易堵塞等故障现象,且故障率逐年增加,机 组负荷波动频繁发生,一次调频性能难以满足系统要 求。2010年 2 月,该厂决定水轮机调速器改造为美国 GE公司生产的Micronet /FCS00(调速系统,该调节系 统由一套 Micronet Plus 电气控制柜和一套由 FCS000 阀为主组成的机械液压控制柜组成。
2 调速器系统的运用及优化 为确保水轮机调速器控制部分与电厂原有自动控 制系统正确配合,确保整个系统安全运行。电厂组织 技术力量对调速器测速系统、 控制流程、保护、接口、 供电、PID参数等进行了优化,以实现对水轮发电机 的最优控制行。
2.1 转速测量优化 转速测量优化包括调节器测速系统优化和自动控 制系统测速优化。调节器测速包括 2 路齿盘测速、一 路 PT 测速;为保证安全性与独立性,专门设计另外 2 路齿盘测速供自动控制系统使用,且采用不同厂家、 不同测速原理产品。
测速装置与调节柜相对独立,用于产生满足机组 自动控制所需要的转速信号及过速保护使用。为保证 可靠性,调节柜也可输出转速信号( 为备用方式 ),若 测速装置严重故障,则改用调节柜之转速信号输出。
测速装置以Siemens S7-200 PL硬件平台为核心,采 用Braun转速继电器D521、接近开关为主要元件,当
其中一套测量元件接近开关掉电或发生其它故障时, 装置能进行自动判断,并将转速测量信号切换到备用 通道,保持测速装置的正常运行。
2.2 控制流程优化
为与自动控制系统配合,设计有手动、自动开机 程序,手动开机时,开度由手动增减开度控制;自动 开机时,设计为:收到开机令与开度限制增命令时, 打开导叶至 15%开度,机组升速至 20%额定转速时, 调整导叶开度,转速以 1.3%/秒的速率升至 95%Ne 后,转速以 0.5%/秒的速率升至额定转速 Ne。
2.3 保护优化 设计上,调节器本身无事故信号,仅有故障报警 信号,调节器严重故障时,将执行自复中操作,维持 导叶开度不变,机组负荷不变。为保证安全,设计为 2路自复中串联,分别由冗余的 PLC控制,两套系统 均判断为时才执行自复中操作。在测速装置中,为保 证安全,设计有电气过速启动机械事故停机功能,机 械柜部分保留原有机械过速紧急关闭导叶回路,当主 配压阀处于自复中运行状态时,若发电机并网开关跳 闸(偷跳或者远方切机跳闸时 ),机组将过速,为防止 此现象发生,增加了调速器自复中状态运行时,若发 电机并网开关跳闸,则启动机械事故停机回路,紧急 停机电磁阀动作关闭导叶,保证机组运行安全。多重 保护,确保安全。
2.4 接口优化
发电机自动控制系统以S5—115U型PLC为核心, 其主要控制功能包括:机组运行状态判别、启动允许 判别,开机流程执行、停机流程执行、紧急停机流程 执行等。为实现发电机正常控制,要模拟出:机械开 度限制机构位置 (全关位置、启动位置、全开位置 )、 停机阀位置(工作位置、停机位置)反馈给PLC以保证 发电机PLC各种控制流程能正常进行。
经优化组合,模拟开度限制机构位置方法为:在 调速器软件中,增加用户程序,用电气开限模拟原开 度限制机构位置,增加、减少开度限制的命令送至调 速器开关量输入板,在调速器软件中设置与机械开度 限制位置相对应电气开限值 (0、 10%、 100%开度 ), 通过开关量输出板反馈给机组PLC分别模拟PLC控 制所需要的全关位置、启动位置和全开位置。启动位 置的大小可在触摸屏上手动调整,以适应不同的水库 水位。
模拟停机阀位置的方法是:用两个继电器构成自 保持互锁回路,由PLC或者手动操作控制,分别模拟 停机阀工作位置,停机位置反馈给PLC用于满足PLC 顺控流程的正常执行。
2.5 系统供电优化 两路直流电源分别取自电厂两段直流母线,一路 交流电源取自机组自用电,经大容量开关电源隔离变 换,供电给调节器使用;测速部分电源也取自 2 段直 流母线,冗余电源结构,确保系统安全可靠供电。
2.6 调节参数优化 离线转速控制下,转速阶跃测试:
P=3.0 I=0.3 D=0.01; 并网后:负荷控制下的 PID 测试:
P=4.0 I=2 D=0.1; 经反复试验,导叶快速关闭时间为 11.6 秒甩 100% 负荷时,系统动态调节质量较好。
2.7 导叶开度位置反馈回路优化 原导叶开度测量点为主配处,修改测量点为导叶 接力器,直接测量导叶实际开度,且为双路测量,精 度、可靠性均有所提高。
3 结语
通过对调速器测速系统、 控制流程,保护、接口、 供电、PID参数等方面的优化,解决了调速器与发电 机自动控制系统的配合问题,提高系统运行可靠性, 设备安装后,经多次静态、动态调整试验,系统主要 性能指标符合要求。该型调速器自 2010 年 2 月在该厂 3#机组投运以来,开机并网速度快,负荷调整快速, 精确,运行稳定可靠,较好地满足了运行要求。
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